普通煤用跳汰机的生产能力主要取决于跳汰机筛板的宽度和倾角、跳汰振幅、循环水量、入洗原煤粒度和分选特性等。若要达到理想的分选效果,通常选择跳汰机筛板宽度为每米每小时入洗原煤量不超过80吨。
对于跳汰机,控制好入料的质量、数量,可以保证分选过程的稳定性,减少设备过载或负荷不足的现象,提高分选效率,降低煤在矸石中的损失。另外,各种配煤组分,按一定比例掺混,从而提高经济效益。选前使入料性质均质化,给料速度均匀,为跳汰床...
一般滑动风阀跳汰机的频率为50~70次/min。旋转风阀跳汰机的频率为40~90次/min。用旋转风阀跳汰机分选小于50mm的不分级煤时,所用频率为30~60次/min,振幅约为80~120mm,但中煤段的振幅可适当增大一些。应根据所要求的...
1)分析入洗原煤的粒度组成,密度组成,判断原煤可选性2)分析洗选产品的密度组成,计算分配率,画出分配曲线,求出实际分选密度,可能偏差E值和不完善I值,并可进一步计算错配物量3)计算跳汰选煤的数量效率2、跳...
即处理量大、给料稳、效果好的经验,可座位我们操作跳汰机的遵循原则和追求目标,该厂能够在主洗机给料量为25-33吨/平方米.时、再洗机处理量为10吨/平方米.时间的条件下,各项产品指标都很纯净,主再洗配合起来总选煤效率可达到96.33...
1、通过对动筛排矸系统的改造和优化,简化了煤泥水处理工艺,缩短了动筛跳汰机的排水时间,杜绝了跑水现象,降低了事故率,从而保证了动筛排矸系统正常的运行,提高了生产效率,确实提高了入洗原煤的质量,为洗煤生产创造了...
实际也证明了跳汰机确实是电石渣铁洗选最理想的设备。跳汰机洗选出的电石渣铁纯净而无任何杂质,尾矿中也不存在渣铁颗粒,回收率高达95%以上,对于电石渣,铬铁渣,镍铁渣,硅锰渣等冶炼废渣的洗选效果非常显著。
3、结构更加合理,便于运输和安装,设备载荷减小30%。4、功率降低70%以上。1850~18年逐步将圆形活塞改为矩形活塞,跳汰机的机底也由过去的平底发展成为半圆形和角锥形。1875年出现纵向排料的两段人工床层跳汰机,洗选...
选粒级宽,分选上限可达50—100姗,下限为0.3—0.5mill。既可以分级入选,也可以不分级人选。跳汰选煤法的分选效率受给料性质影响较大,在细粒物料多、可选性差的条件下,分选效率会显著下降。跳汰机对于易选煤的分选精度与重介质选相当...
根据《选煤厂安全质量标准化标准》,不分级跳汰选矸石带煤量≤8%,块煤跳汰选矸石带煤量≤4%。